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用万无一失要求自己 把

文章类(审核:佚名 原作:佚名)  投稿:佚名2021-04-02 13:46
用万无一失要求自己 把追求极致当成习惯 不给误差留余量炼就“丁根态度”

工作中,丁根始终将最高标准当做目标

□楚天都市报极目新闻记者 潘锡珩 通讯员 曾斯 许利利 产启斗 黄彦 摄影:楚天都市报极目新闻记者 李辉

人时不时都会打个喷嚏、咳嗽几声,但这并不代表是我们生病了。地铁列车其实也相似,偶尔发生一点细微的异常情况,迅速又恢复了正常,很可能找不出任何原因。面对时有时无潜在隐患,是放任列车继续运营载客,还是死磕不找出原因不罢休?丁根总是毫不犹豫地选择后者。作为一名党员,他始终用“万无一失”的最高标准要求自己,面对允许的误差,他也总是倒逼自己将范围减小再减小,把设备可靠性提高再提高。11年来,他把控质量的双手从未放松过一丝一毫,他态度鲜明地说:“列车健康上线,是我的职责。事关千万人的出行安全,再小的事都是大事。”

与隐患死磕到底 “6S”工作法养成好习惯

2015年的一天,1号线编号为A08的列车在正常行驶中,突然像被踩了一脚刹车停了下来,司机重新发车又恢复了正常,后半程再也没发生类似问题。

这列车回库后,丁根下载分析其运行数据,却看不出任何问题。最常见、最主要的故障都会在数据里体现,其他故障则要难找得多。面对难题,丁根没有放弃。

“这类隐患看似没有造成多大影响,但谁也不能保证接下来会不会重演或变严重。”丁根向车间提出,禁止该车上线运营,交给自己处理。

故障时有时无,原因成千上万。丁根日以继夜地反复排查,直到第三天,他将目光锁定在了一个叫“端子排”的部件上。端子排相当于各种控制信号传输的中间站,丁根发现一个小插片有细微松动,原因正是出自这里。

列车检修工都知道,插片、螺丝等小零件出现细微松动很难被肉眼直接发现,但可能会影响列车的正常运行。如果在日常检修中逐一复检这些小部件,工作量又非常大。

怎样高效科学判断零部件是否产生位移?丁根主张了一项技术改造,将分体式、容易造成松动的端子排改造为整体式,还划上了标记线。检修人员通过肉眼即可看出所有小插片是否在一条线上,发生位移即代表出现松动。

此后,丁根为班组增加了一项检修流程:为检修完成的部件做上标记。例如,检修人员用白色记号笔签上日期和姓名代码,复检人员则用红色笔写上姓名代码,组装人员确认有两项标记,才能进行下一步的装车工作。

后来,这一做法被作为一项技术规范,要求在所有线路列车检修中推广。即使再细小的零部件,都会划上不同颜色的标记,大大提高了检修质量和效率。

在班组管理上,丁根也死磕细节,严格执行以整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全为内涵的“6S”工作法,各种工具设备摆放井井有条,甚至在柜子内部画上线格,要求摆放不能越线,让精确细致安全成为班组全员的习惯。

屡屡碰壁不放弃 硬是找出最佳解决方案

有些问题,细小又难以捕捉,这给排查和解决都造成很大障碍。每次,丁根总是凭借着对地铁列车高度负责的态度挑起重担,即使屡屡碰壁也不言放弃。

有段时间,有司机向丁根反馈一个情况:手动驾驶期间,操纵驾驶手柄时,偶尔发生牵引力时有时无的现象。就好比我们开汽车,踩下油门却出现间歇性给油的状况。又是一个玩“捉迷藏”的隐患!

这个手柄后端的接触开关上,像尾巴一样牵着一根线缆。司机来回操纵手柄时,电线就会跟着一起摆动,反复弯折的时间一长,容易接触不良,这就是牵引力时有时无的原因。

这根控制电缆检修起来工序复杂工作量大,且为进口特殊材质价格昂贵。为了保护这段“金贵”的线缆,丁根首先尝试套上软套管进行保护,试验一段时间发现只能减小摩擦,没有从根本上解决问题。

于是丁根转换了一个思路:线缆是因为反复运动造成接触不良,能不能将其固定住,换一个接触方式?他尝试着为控制手柄部件做了一个“手术”:自制一个固定模块,将与控制电线连在一起的接触器从转盘内移出来固定,从运动状态变为相对静止状态,彻底消除了该电线因磨损、折弯而损坏这一隐患。

1号线司机室门采用机械锁闭方式,运行中遇轻微颠簸偶尔会弹开细缝,造成安全回路断开,影响列车正常运行。早期列车司机室门开关状态没有指示,司机不能直接获取车门信息,一旦出现此问题导致列车无法动弹的情况,就需要到两头司机室逐一排查,容易造成延误。

没有现成解决方案,丁根暗自挑起这个担子。他自行设计了一个车门闭锁监控系统,为四个司机室门装上传感器和指示灯,如果某个车门没锁好,相应的指示灯就会亮起,利用车辆现有配件、低成本完成改造。再遇此问题时,司机就能高效解决问题。

追求极致不停歇

小小误差一步一步归零

精益求精,已经很难,更难的是日复一日的坚持。11年来,丁根在车辆维保周而复始的相同工序中,不断倒逼自己精进技艺,哪怕是被允许的误差,他也一次次将范围缩小。

列车下部有着各式各样的线缆,其中有一段从供电轨引入车上的线缆至关重要,虽然长度不足5米,但它是整列车能否安全受电的第一道门户。在进行大修时,这段线缆需要进行更换。

我们日常生活中更换电线时,为了方便,常常都是宁长勿短,先截下一段大概长度,装好后再剪掉多余的。但丁根要求自己精准计算长度,不产生浪费。5米的线长,他将余量控制在了20厘米以内。

按理说,这已经是可以接受的误差范围,但丁根仍不满足。他发现,线缆在车底的走位,也有可以优化的空间。如果将线放长,在布设的时候确实方便,但过长的线会在中端形成波浪形弯折,可能会与车厢底盘进行摩擦,时间一长,绝缘皮容易发生破损。如果线放得过短,装上后崩得太紧,列车在经过弯道时,线就会被牵扯受力,也存在破裂的隐患。

丁根计算长度时做到了极致:线缆过弯道时,内圈线缆半径小于外圈,他将两根线分别编号:内圈为1号线,外圈为2号线,每经过一个折弯1号线比2号线要短5毫米。正是有了这一系列精确的数据,现在丁根更换这段线缆时,余量误差已经减少为零,不但消除了可能存在的隐患,也减少了浪费。

检修一个叫受流器的部件时,丁根又跟不起眼的两根弹簧死磕上了。弹簧力道大了,会造成相连的滑块与供电轨摩擦力太大,容易加速机械磨损;力道小了,二者之间的缝隙会产生电弧,烧损部件。

这是丁根领衔的党员包保责任项目,班组成员张伟也是党员,比丁根小4岁。受到丁根精益求精、追求极致的影响,他反复调试试验,将原厂规定的力矩为120±24牛米的范围,进一步缩小到±5牛米,增强了设备可靠性,展现出党员示范岗高标准严要求的引领作用。

安全运营是底线

百姓出行他们默默守护

丁根说:“武汉地铁的安全理念是‘始于责任,因爱谨行’,做好检修工作,以‘万无一失’的标准要求自己,这就是对市民乘客最大的爱”。

自2004年1号线开通至今,武汉地铁已走过17年历程,车辆检修队伍由起初的几十人增长至1600人,检修工作也从日常维护走向难度堪比车辆再造的最高级修程——大修。维修的质量和效率,直接关乎每天数百万乘客能否安全、准点、便捷、舒适地出行。

几年间,武汉地铁从“100公里时代”迈入“300公里时代”,从覆盖主城到辐射周边,武汉实现了“主城连网、新城通线”。从建设城市地铁到建设地铁城市转变,从公共交通工具向聚合生活要素、传播城市文化服务平台转变,武汉城市生活和轨道交通早已融为一体。

如今,武汉地铁运营有限公司1.5万名员工,直接面对乘客的客运服务人员约5000人。还有万名员工,大多数是地铁正常运营背后的各类设备设施检修人员,承担着列车、供电、信号、轨道等设施的维护保养工作,在我们看不见的地方,不舍昼夜,守护着万千乘客的平安出行。

传承初心使命,展现担当作为。坚守在自主化维修保障的道路上,武汉地铁锻造出国务院特殊津贴获得者孙宏杰,荆楚工匠胡建滨,新一代武汉市技术能手丁根、王钰龙,“大城工匠”张兵等一批先进典型,他们成为万千地铁技术工人的佼佼者和代言人。

一批又一批平均年龄只有20多岁的青年技术人员,用高度的责任心和使命感,将“安全运营无小事”和“精检慎修”的理念代代相传。

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